预防和解决水下混凝土灌注中的堵管问题 第2页

机运行状态是否正常。拌和机的拌和速度应满足桩基的灌注速度。电子配料斗的容量及电脑的线路是否正常。

  3.4:准备备用设备。

  三、水下混凝土堵管的解决办法

  1):开始灌注前,将隔水栓置于孔内水面以上0.3m左右的导管内,用铁丝悬吊固定。如果隔水栓的内径与导管内径不相配,可以在其外层夹几层麻袋、帆布或3-4mm的橡皮垫,固定在隔水栓上,待有足够混凝土初存量后,提取隔水栓,混凝土会将导管内水压走而落入孔底。现行施工过程中大多数用的是圆形铁盖当隔水栓,铁盖用钢丝绳栓住,铁盖的直径大于导管直径1-1.5cm,该方法较方便,也不容易有堵管的毛病。

  2):如果混凝土本身质量差,堵在导管内。首先可以用吊机,附近有钻机的话也可以用其提伸导管一定高度抖动,切勿使导管底部脱离混凝土表面1m以下,容易断桩;如其不行,然后可用长杆、长钢筋冲捣管内的混凝土,或在导管上安装附着式振捣器振捣,迫使导管内的混凝土下落;否则须将导管连其管内的混凝土一节一节拆除,提出桩孔外清理,并对散落在桩孔内的表面松散混凝土清理和修整,为安排接桩做好准备,然后重新吊装导管,重新灌注混凝土。能够出现此类复杂处理程序的桩孔,一般多为挖孔桩水下灌注,因其旁边没有有效的振动设备来处理。

  我们处理过一次,一根人工挖孔桩的水下混凝土灌注堵管事故;一开始开拌后,以较快的速度灌注了8盘混凝土,使孔内混凝土埋管深度达3m多,在这个灌注过程中,通过观察孔内泛浆情况很顺利,一直灌注到了8m深的时候,发现孔内没有泛浆现象,导管内的混凝土还有一大部分被堵塞,明显堵管了。当时试过了吊机抖动;也试过了用长的钢管、钢筋插到导管下捣动来,捣动去都看不见管内的混凝土下去,估计再这样抖下去也没有用,又浪费了时间,等过了初凝时间又不好办。于是快速将孔内的导管连同管内混凝土一节节拆除清理,然后重新吊装导管,灌注混凝土,等首批大方量混凝土下去时,出现了泛浆现象,混凝土下去时也有下压声响时,说明灌注情况良好。否则,就只有重新再将导管连其管内混凝土一节节拆除,等到孔内的水抽干,散落在孔底的松散混凝土清除后,才能接桩,重新安装导管,重新灌注混凝土。首批混凝土灌注下去时应用振动器振捣。

  3):及时调集周边的设备或成品混凝土,加速混凝土的灌注速度,必要时,可在首批混凝土中掺入缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间。当灌注时间已久,孔内首批混凝土已经初凝,导管内又堵塞有混凝土时,此时处理方法是将导管拔出,如果论文范文http://www.chuibin.com/ 是人工挖孔桩堵管应参照上述第二个原因的解决方法,钻孔桩堵管应用吸泥机将孔内表层混凝土和泥浆渣土等吸出,重新下导管灌注,灌注结束后,这根桩宜作断桩再予补强处理。如果混凝土灌注深度不太深时出现堵管而无法继续灌注时,建议立即停止灌注,拔出导管,提出钢筋笼,重下钻头,清出已灌注的混凝土,再按常规办法清孔,重新灌注,以较小的损失换取高质量工程。

  四、结束语

  以上总结的就是几个常见的导管堵管原因及预防措施,在实际生产中,由于外界条件的变化造成堵管的原因往往不止这些。但是只要我们严格按照操作规程操作,做到“防微杜渐”,不断地从每一次堵管中总结经验和教训,就一定能将堵管的可能性降到最低

上一页  [1] [2] 

Copyright © 2007-2012 www.chuibin.com 六维论文网 版权所有