螺杆泵井低泵效原因及对策研究 第11页


螺杆泵井低泵效原因及对策研究 第11页|气田试井论文|免费论文
试验结果表明,螺杆泵定子橡胶在井下高温、高压条件下,原油或其中的某些化学物质通常会渗透到橡胶内部,使橡胶膨胀,体积增大,增大部分占据了空腔体积,使实际储存油液的空腔体积变小,导致容积效率降低。对于GLB120—27螺杆泵,在零压力时,橡胶溶胀厚度平均2.1mm,容积效率损失平均25.19%,与计算平均值21.24%接近,容积效率损失随着泵出口压力增大而减小。橡胶溶胀相当于定转子间的过盈量增加,泵的密封性能得到加强,泵的扭矩增大。
5.2.2 技术对策
提高螺杆泵容积效率可从以下几个方面去考虑:①提高螺杆泵定子橡胶耐油气性能,以达到减小螺杆泵定子橡胶溶胀量提高螺杆泵容积效率的目的;②根据油井供液能力,合理选择泵型,使螺杆泵在合理的压差下工作,减小泵容积效率损失;③在保证泵的水力特性达标的前提下,尽可能减少螺杆泵定子注胶时的橡胶用量,也可以达到减小橡胶溶胀量,提高螺杆泵容积效率的目的。从而达到提高螺杆泵系统效率的目的。
(1)选用合适的橡胶,提高螺杆泵定子橡胶耐油气性能,减小螺杆泵定子橡胶溶胀量。
在油井中,定子橡胶处于高温高压之下,这时油气中的低分子量的烃类、二氧化碳、硫化氢等气体极易溶入橡胶,引起橡胶膨胀,物理性能下降。对几种橡胶材料抗溶胀性能的试验表明,以氢化高饱和丁腈(HNBR)为基料的橡胶抗溶胀性能最好,氢化高饱和丁腈橡胶是由丙烯睛含量约为34%-38%、门尼粘度约为50的丁腈胶在溶剂中溶解,用催化剂在一定温度下进行氢化反应而得。试验压力为20MPa,温度150℃,试验用气体为97%的甲烷和3%的二氧化碳。另外,螺杆泵在井下工作时,为获得容积泵特性,定转子间存在过盈,在运转过程中,定子橡胶处于周期性被挤压状态。为把井液举升到地面,定子橡胶也承受着高压井液的挤压。HNBR (氢化高饱和丁腈)耐挤压性比NBR (丁腈橡胶)更好。而目前国产采油螺杆泵定子使用的传统橡胶材料为丁腈橡胶NBR,其综合性能指标远不如HNBR橡胶。因采油螺杆泵的工作条件十分苛刻,如高温、高压、工作时间长、有腐蚀性介质、有磨蚀性介质、受周期性挤压力等,使传统的定子橡胶已临近其性能极限。为了适应井下恶劣的工作条件,所以建议开展将HNBR橡胶用于螺杆泵的研究试验工作,以提高橡胶抗溶胀、耐挤压性能,提高其综合性能和使用寿命[15]。
(2)根据油井供液能力合理选择泵型,使螺杆泵在合理的压差下工作,减小泵容积效率损失。
由分析知,随着举升高度的增加,泵的容积效率逐渐下降,漏失量逐渐增大,室内检测的容积效率与泵下井后的容积效率之间的差值逐渐减小,1号泵举升压力从0MPa增大到10.82MPa,容积效率损失从24.14%下降到7.07%,2号螺杆泵举升压力从0.03MPa增大到10.60MPa,容积效率损失从30.89%下降到-0.82%,3号螺杆泵举升压力从0.04MPa增大到10.50MPa,容积效率损失从20.53%下降到-0.54%。这组试验数能够帮助解释为什么在举升压力小时,泵的实际容积效率比室内检测容积效率小得很多,下面分析产生这种结果的原因。
螺杆泵定子橡胶在空腔压力小时,橡胶自由膨胀大,空腔变小,泵的容积效率比室内检测容积效率小得很多;螺杆泵定子橡胶在空腔压力大时,空腔内的压力迫使橡胶收缩,空腔压力增至到一定值时,这种收缩量和溶胀量趋于相等,此时,泵的容积效率与室内检测容积效率趋于相等。这一特性在生产实际中有2方面的用途,一方面可根据举升压力10MPa时容积效率65%左右的结论可得出这种泵的实际排量,使之与油井产能相匹配,满足供排协调,达到一个较高的系统效率。另一方面当泵出口压力升高,泵有一些液体漏失时,容积效率缓慢降低,定转子间的干摩擦变为有润滑摩擦,机械效率升高;当压力继续升高,有大量液体漏失时,容积效率开始大幅度下降,定转子之间的摩擦变为液体之间的摩擦,摩擦损失很小,机械效率很高。螺杆泵总效率的高效区较宽,它的最高点大约在容积效率曲线的拐点处附近(见图5-2)。在这一区域,容积效率开始下降,机械效率已接近最大值,所以总效率最高。这一区域泵效高,定、转子之间磨损小,泵的寿命长[16],是泵的最佳工作区域。 
注: 曲线Ⅰ——容积效率(排量)曲线,即泵出口压力与排量的关系曲线;
曲线Ⅱ——扭矩(功率)曲线,即泵出口压力与转子扭矩的关系曲线;
曲线Ⅲ——泵效率曲线,即泵出口压力与泵效率的关系曲线。
图5-2 螺杆泵水力工作特性曲线

(3)在橡胶溶胀率一定的条件下,尽可能减少螺杆泵定子注胶时的橡胶用量以减小橡胶溶胀量,提高螺杆泵容积效率[17]。
橡胶的溶胀量与橡胶的用量存在正比关系,经计算: DGLB500—12等壁厚定子螺杆泵橡胶用量为普通GLB500—12螺杆泵的49.34%,因此,等壁厚定子螺杆泵的溶胀量较常规螺杆泵小。从试验数据可以看出DGLB500—12等壁厚定子螺杆泵举升压力从0MPa增大到10.41MPa,下井后比下井前泵容积效率增加了38.94%,这表明等壁厚定子螺杆泵的溶胀量小,较小而均匀的溶胀量增加了定转子间的过盈量,使泵的密封性能提高,没有引起泵效的降低,相反下井后比下井前泵容积效率有所增加,表明了等壁厚定子螺杆泵性能的优越性。总之,等壁厚定子螺杆泵橡胶层薄且均匀,橡胶的刚性变好,在动态过程中抵抗变形的能力好,因而单级承压高,系统效率高于普通泵,散热性能好,可以减缓橡胶的热老化,其使用寿命比常规泵会有所延长。等壁厚定子螺杆泵橡胶溶胀、温胀均匀,能较好地保证泵的型线,有很好的密封性能,使螺杆泵在运转时具有更好的机械性能,有利于长时间维持高泵效,延长泵的使用寿命。
5.3 气锚对螺杆泵泵效影响的分析
螺杆泵采油技术在油田生产中的应用规模不断扩大,其低泵效现象已严重影响原油的生产,研究发现气体影响是造成螺杆泵低泵效的主要原因[18]。
5.3.1 原因分析
5.3.1.1 原理分析
(1)溶解气溢出与影响
管柱流动系统中,随压力的降低,溶解气体脱出,油体缩小,为综合考虑其对螺杆泵的影响,在此用油气两相体积系数B 表示:
                         B =                  
= (                    
=B +(
                            ( +1                       (5-15)
式中   ——压力 P下原油体积;
 ——地面原油体积;
 ——天然气地下体积系数;
 ——原油地下体积系数;
 ——原油溶解气比;
 ——原油饱和压力溶解气比。
其中: 变化较小 (变化度1.0~1.3) 为便于分析,故此忽略为1其  与压力 的关系见图5-3

 
注:  ——体积系数,无单位; ——饱和压力下原油的体积系数,无单位;
     ——饱和压力,MPa;  ——原油体积不能被压缩时的压力,MPa。
图5-3   与 的关系曲线 
=
=                                (5-16)
式中   ——压缩因子;
        ——气体摩尔数;
 ——通用气体常数,0.8205升×大气压/度×摩尔;
 ——温度,K;

 << 上一页  [11] [12] [13] 下一页

Copyright © 2007-2012 www.chuibin.com 六维论文网 版权所有